原因分析及解决
经港口国监督检查发现,该轮上一航次进船厂进行了大修,期间对主机1、3、4缸进行常规的吊缸保养,其中1、4缸更换了缸套,3缸更换了活塞头。本航次刚从船厂开航不足1个小时就发生了主机故障,导致船舶失去动力。
故障发生后,对主机进行了全面检查,发现NO.1缸活塞杆与活塞头的8个固定螺栓都有松动,约有15mm的间隙,这样主机运行中,由于活塞头不能有效地与活塞杆固定连接,活塞头里面的冷却滑油就失去了有效的密封,导致主机运行时,活塞头的冷却滑油源源不断地从这失效的密封处流下来,从而流入主机扫气箱,最终导致了主机故障、船舶失去动力。
图1:故障发生时主机扫气箱泄露了大量的滑油
图2:拆解后发现的主机活塞头图片
后续调查发现,该轮厂修期间,工人在组装主机活塞头的过程中没有安装到位就上了螺栓。原因发现后,船厂、船公司对各缸的活塞头的螺栓状况进行了全面检查和检修。在修理过程中,港口国监督人员要求:
1.主机在复装过程中每一步都要认真检查测量,活塞组装后重新上车床对中,并进行气密试验,保压正常后吊到船上。
图3:重新组装活塞
图4:活塞总成上车床看中
2.未安装活塞环的活塞连杆组件装入气缸,测量活塞与气缸的前后左右间隙,确定正常后再进行安装。
3.在安装完毕后,对主机进行试车试验,检查是否存在异常或故障报警。
4.试车试验正常结束后,对主机曲轴箱、扫气箱等进行全面检查,是否存在异常。
最终,该轮在修理完毕后进行了试车和系泊试验,主机运转恢复正常。
来源:南通海事